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百龙滩水电厂3号机转子事故原因剖析

百龙滩水电厂3号机转子事故原因剖析周维真
广西桂冠电力股份有限公司,广西 南宁 530023

1 转子事故情况简介
1.1 试运转发现发电机内部有异常声音
199694日百龙滩水电厂3号机组并网发电,在试运转时发现发电机内部有异常声音,而且在机组甩负荷试验后有所增强。这种异常声音在已经运行发电的1号机和2号机是没有的。富士电机(卖方)技术人员在对3号机检查后提交的“转子声音的发生现场备忘录”中称这种声音是发电机转子磁轭与固定部件发出的接触性声音,是由于动、静部件之间相对运动而产生的摩擦性声音。声音发生部位为转子T型键侧面与转子磁轭键槽接触部位。按设计要求T型键与磁轭键槽在宽度上(见图1中A、B处)应有0.1 mm~0.2 mm间隙,但是由于转子磁轭叠片时不可避免的少量错位,实际上这个设计间隙往往是不存在的,而两者处于部分接触状态。机组转动时,转子磁轭因自身及磁极的离心力作用向外侧扩展,此时,因固定在转子中心体键槽中的T型键具有过盈量的楔入而产生约束力,使得转子磁轭与之同步转动。3号机组发电机声音大的原因,为机组甩负荷后对磁轭的紧固有些影响。在扭矩作用下T型键与磁轭键槽侧面(图1中A、B处)的接触面比运转初始有所加大所致。

23.1.gif (5004 字节)

图1 T型键与磁轭键槽示意图

1—磁轭 2—T型键(固定) 3—传动键
4—转子中心体 5—垫片

由于当时3号机组在合同规定的卖方质量保证期内,用户尊重卖方意见,3号机继续并网运行。
1.2 3号机运行不正常情况加剧
3号机运行2个多月后发现发电机通风道组合缝处有油渗出到集电环周围,污染炭刷和滑环,造成炭刷磨损量加大,因此11月29日进行停机检查,检查结果如下:
(1)发电机内部油污染;
(2)发电机下游侧定子外壳底部及线圈处发现有3颗因螺牙磨平而脱落的M12×25螺钉及1颗剪断的M12螺钉头。经检查螺钉是T型键止动压板的定位螺钉,其中2颗是2号T型键的,另2颗分别为5号和7号T型键的。
检查过后即将上述情况通知卖方,要求卖方派技术人员到现场共同查找原因,探讨排除障碍措施。
对油污染问题经局部解体检查,卖方发现轴承盖里面的密封环安装反了,盘根安装也不良,即进行了纠正。

对发电机转子T型键压板螺栓脱落问题,卖方认为是由于安装螺栓紧固时受损、压板安装不良所致。并确认均非设计、制造及结构上的问题,而是安装上的问题所致。强调在今后4号、5号、6号机安装时要防止安装上的问题再次发生。卖方结论意见仍然是3号机组可以继续运行。
1.3 3号机无法启动只能再次停机检查
由于机械故障隐患随机组继续运行造成的设备损坏日趋严重,到1997年1月15日机组已无法启动运行。用户再次要求卖方派技术人员来现场共同检查,分析处理。
经检查,表面破坏现象相当严重:
(1)16个发电机转子引线连接片已全部断损;
(2)8个T型键和8个热套键的调整垫片有的移动了,而且磨损严重的有铁粉挤出,拆下键端头止动板,有因键移动而冲击后的凹坑,最严重的深达0.6 mm~0.7 mm;
(3)键槽两边A侧没有间隙,B侧都有间隙,见图2;
(4)转子中心体在8号T型键处,上、下游侧各有1条裂纹,分别长为50 mm和180 mm;6号T型键下游侧处有裂纹1条,长为45 mm。

23.2.gif (3937 字节)

图2 键槽两侧间隙示意图

从上述检查到的表面破坏现象,说明3号机发电机转子磁轭与转子中心体间的紧固力越运行越小,造成相关紧固部件产生了不允许的相对运动而损坏。用户和卖方都明白不找出真正原因,不仅不能正确检修处理好3号机组,而且也无法判断正在运行的1号、2号机组是否能长期安全运行。双方决心从设计、制造和安装等方面做出认真的、详细的分析和研究。

2 设计复查
2.1 复核热套过盈量
热套过盈量既要达到使转子磁轭与固定部件间在任何允许运行的工况下不发生相对运动,又不能使相关紧固部件的紧固应力过大而使部件做得十分庞大而浪费钢材。
2.1.1 设计值
富士电机提供的热套过盈量设计值δ1为0.65 mm,由此产生的径向力P1为33.76×103 kN,摩擦系数μ为0.1,则由于过盈量而产生的摩擦约束力为:
F1=P1×μ=33.76×103×0.1=3 376 kN
2.1.2 额定转速下的摩擦约束力
额定转速引起的转子磁轭膨胀量:δc=0.257 mm
磁拉力引起的转子磁轭膨胀量:δm=0.097 mm,磁轭的总膨胀量为:
δrcm=0.257+0.097=0.354 mm
则额定转速下的剩余过盈量为:
δ21r=0.65-0.354=0.296 mm
由剩余紧固量δ2所产生的摩擦约束力为:
23.3.gif (1240 字节)
额定工况运行时的转矩和切向力如下:
额定转矩:23.4.gif (1299 字节)
切向力:23.5.gif (919 字节)
式中:P——额定出力,kW;
n——额定转速, r/min;
R——转子中心体外半径,m。
由上述计算可知,在额定转速下,由剩余过盈量所产生的摩擦约束力大于由额定转矩所产生的切向力。
2.1.3 甩负荷时的摩擦约束力
在甩负荷试验时,得到的最高转速nmax为135 r/min;此时转子磁轭的膨胀量为:
23.6.gif (1428 字节)
则甩负荷情况下剩余过盈量δ3为:
δ31c1=0.65-0.532=0.118 mm
由δ3所产生的摩擦约束力为:
23.7.gif (1233 字节)
同时,在甩负荷时,由于水轮机转轮的反向力矩引起的发电机上的反向力矩为:
23.8.gif (1635 字节)
式中:α——反向力矩比。
由于发电机和水轮机旋转部分的飞轮力矩产生的反向转矩Ts1′将附加到转子中心体和磁轭之间,Ts1′可按下式计算:
23.9.gif (2237 字节)
式中:∑GD12——发电机和水轮机总的飞轮力矩,kN.m2
∑GD22——磁极和转子磁轭的总的飞轮力矩, kN.m2
由反向转矩Ts1′产生的切向力Ft1如下:
23.10.gif (896 字节)
显然,在甩负荷情况下摩擦约束力大于水轮机反向转矩产生的切向力。
2.1.4 频率波动时切向力的变化
一般情况下考虑频率波动值△f=±0.2 Hz,频率波动引起转矩的变化值Ts2为:
23.11.gif (1182 字节)
由于频率波动引起转矩变化而使切向力的变化为:
23.12.gif (871 字节)
上述计算结果表明,在频率波动范围内切向力的变化很小。
综上所述,当转子磁轭用过盈量0.65 mm热套时,其热套产生的摩擦约束力都大于由上述各工况产生的切向力,可保证转子磁轭与固定部件不发生相对运动。
2.2 复核热套强度
为查找事故原因,首先审查了以下几个主要部件强度计算。
2.2.1 由8个T型键承受额定转矩时转子中心体、转子磁轭支撑部的强度
计算假设扭矩仅仅是由8个T型键传递,且转子磁轭支撑部的转矩传递由图2中所示的C、D两个面承受。
每个T型键部位切向力:
23.13.gif (796 字节)
C、D处接触面面积:A=7.85×2.2×2×2
 =69.1 cm2
应力:23.14.gif (963 字节)
根据日本标准JIS G3101 SS400,钢材的屈服应力σy1不低于21.08 kN/cm2;
安全系数:23.15.gif (740 字节)
2.2.2 热套的转子中心体转子磁轭支撑部的强度计算
转子磁轭支撑共16处,其中T型键8处,热套键8处。每个转子磁轭支撑点的热套力Fc为2.11×103 kN,由图3中带曲线部位(尺寸见图2)加上斜线部位(竖筋板焊接面)承受。

23.16.gif (2614 字节)

图3 转子磁轭支撑面示意图


A2=(7.85×2+18)×2.2×2+1.6×118.5
=337.9 cm2
应力:23.17.gif (1210 字节)
材料屈服应力:σy2≥21.08 kN/cm2
安全系数:23.18.gif (443 字节)
2.2.3 热套时调整衬垫的强度
调整衬垫如图4所示。
面积:A3=3.8×130=494 cm2
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23.20.gif (1678 字节)

图4 调整衬垫

材料屈服应力:σy3≥21.08 kN/cm2
安全系数:
上述计算表明,转子磁轭经0.65 mm过盈量热套后,在允许的运行工况下,相关紧固部件承受的应力,均远远小于钢材的屈服应力,不会因变形而使热套产生的紧固力减少。足以保证转子磁轭与固定部件间不发生相对运动。

3 安装记录检查
3号机发生事故后,为查找原因检查了1号、2号、3号机转子T型键调整衬垫的厚度,其安装记录见表1。

表1 转子T型键调整衬垫厚度的安装记录

mm

键号 1号机 2号机 3号机 T1 3.045 2.77 2.3 T2 3.02 2.90 2.56 T3 3.012 2.72 2.51 T4 3.08 2.66 2.55 T5 3.105 2.83 2.34 T6 3.12 2.92 2.56 T7 3.13 2.77 2.51 T8 3.07 2.69 2.60 平均 3.073 2.787 5 2.495

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